期刊介绍
期刊导读
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【降本参考】矿冶公司锦囊妙“技”巧降成本
近期,西宁特钢矿冶公司干部职工立足岗位,开动脑筋,集智聚慧,提出并实施了一批推动降本增效工作的锦囊妙“技”。
妙“技”一:自动卸灰放料,减少漏风稳定生产
因烧结大烟道余料收集系统存在少量漏风点,抽风过程中烧结矿容易反复冲刷积灰斗和卸灰阀装置,导致漏风点增多扩大,漏风现象愈发严重。加之卸灰阀放散料采取人工手动放料方式,对烧结生产过程影响较大,一旦放料会造成烧结机短时间废气温度下降,出现负压降低现象,不利于正常生产。为解决以上问题,烧结作业区一方面降低卸灰阀放料频次,将周期由每小时一次调整为12小时一次;一方面将人工手动放料方式变为自动化卸灰阀放料装置,每次对放料数量、时间及时进行校正,确保放料量稳定,提升堵漏效果。实施后,不仅漏风率实现大幅下降,减少了生产系统波动,而且减轻了机电职工劳动强度,卸灰阀寿命直接延长二倍以上。
妙“技”二:补短板堵漏洞,循环利用降低水耗
高炉各循环水系统将回用水作为补充用水,每天约消耗水量m3。由于喷淋水系统温度较高,各综合泵站置换水量较大,渣水循环没有得到充分利用,造成水量消耗较大,生产成本居高不下。针对这一问题,高炉作业区从细节入手,通过抢抓检修时机及时对阀门漏水现象进行摸排,杜绝跑冒滴漏现象,并利用高炉净环水为喷淋水补水,减少置换水量,加强水泵工标准化操作,严格按照水质标准进行排水,大幅节省了日水量消耗。据统计,每日回水消耗量可节省6000m3左右,月可节约成本15万元。
妙“技”三:升级进气管道,节约成本提升效率
高炉炉前开口机工作原理是利用钻杆旋转和振打打开高炉铁口,放出高温铁水。实际生产中,开口机钻具冷却装置设计有水雾通道与气雾系统配合实现冷却,但因雾化装置气管管径和气源压力较小,不能完全满足开铁口操作雾化、冷却要求,轻则导致钻杆熔化,重则导致凿岩机故障,影响开铁口效率。为提高生产效率,公司设备室决定拆卸原气源进气管道,将进气管径扩大为以往两倍,并在进气管道两端焊接快插接头,成功使气源钻头压力达到4至5MPa。改造后,钻头、钻杆不仅可多次重复使用,有效降低钻具消耗,而且提高了铁口钻开率,保证出铁口深度,年可创效11万元。
文章来源:《矿冶工程》 网址: http://www.kygcbjb.cn/zonghexinwen/2021/0515/386.html